□記者 李春紅 通訊員 馬俊琦
新《環保法》實施后,面對更加嚴格的環保要求,三星化工克服諸多不利因素,不斷加大節能環保項目投入,實施“碧水藍天”工程,實現了經濟、社會、環境共贏。上半年,該公司實際完成節能量為9033噸標煤,完成年度節能目標的69%。
治塵抑塵 藍藍天空白云飄
走進三星化工廠區,寬闊整潔的廠道,生機勃勃的草坪,仰望湛藍的天空,鍋爐煙囪看不到一絲黑煙。這種感覺,美!
“以前,廠區的路面天天都是黑的,天空灰蒙蒙的,煤粒打在身上,從上到下都是一身黑。”技術員徐巨峰回憶當年的景象說。
一個40多年的老企業,三星化工在環保方面有著不少缺陷:露天煤場,煤灰飛揚,治理難度加大,已觸及了環保的“紅線”。新的環保指標則對鍋爐煙氣排放提出了更高要求。
行動是最好的宣言。該公司把治理揚塵、煙氣作為“碧水藍天”工程的首要任務,想方設法在煤場周圍栽種樹木、安裝防塵柵欄,既減弱了進入煤場的風速,又防止煤灰向場外擴散;在煤場周圍、馬路安裝降塵噴淋水管,定期向馬路、煤堆噴水防止煤塵飛揚;在煤堆、廢渣上覆蓋防塵網,粉塵得到有效治理。
為實現煙氣達標排放,2014年年初,該公司投資170萬元對鍋爐煙氣進行脫硝裝置改造,煙氣出口二氧化氮濃度大幅度降低,由脫硝前的每立方米400毫克降至目前每立方米150毫克。
廢水變優 清清水中魚兒游
污水治理—循環利用—變廢為寶,一連貫的廢水處理舉措,大大改善了環境。這種效果,好!
“2014年我們投資1000萬元上馬了一套末端污水處理裝置,使年廢水處理能力達到60萬噸,這是我們‘碧水藍天’工程的第二步。”談及水處理,供水分廠廠長何心玲向記者介紹。
為充分做好污水處理工作,該公司采用活性淤泥凈化污水的處理方法,把污水質量和產品質量同等對待,嚴格控制COD、氨氮的含量,COD比允許排放指標低20%,氨氮低50%,處理后的污水得到了再利用,進入系統水裝置,作為造氣系統補水進行循環利用。
該公司還對污水進行梯級利用,鍋爐排污水、尿素蒸汽冷凝液供給造氣爐水夾套、合成廢熱鍋爐使用,精醇崗位使用后的蒸汽冷凝液送脫鹽水處理再供給熱電鍋爐使用,各崗位多余的氨水經尿素水解塔分解后,既回收了氨,廢水又可作為尿素循環水補水用,大大減少了排污量。
“經處理后的水,都可以養魚啦!”在末端污水處理站,操作工楊運俠指著末端處理緩沖池里游著的幾條魚高興地說。
降低“三高” 條條措施增效益
“高能耗、高噪音、高污染”是制約環保工作的瓶頸,該公司多舉措降“三高”。
——降能耗。面對國內化工行業最為嚴格的“提標升級”排放標準,該公司通過引進新技術、新工藝治理高能耗。高壓變頻器的應用,提高了系統的自動化程度;持續做好低壓無功補償,增效100多萬元;采用汽輪機拖動風機技術,每年可降本210萬元。
——降噪音。該公司逐步淘汰技術落后、耗能高、污染重的設備,更新節能設備。在噪音較大的設備周圍砌隔音防護墻,為高噪音設備安裝消音器,各崗位操作室門采用雙層玻璃、夾層隔音門。
——降污染。該公司對造氣工段的蒸汽余壓、尿素工段的熱水低位熱能回收利用,每年提高氨醇產量達8%以上;運用無動力氨回收裝置新技術,通過硫回收、尿素二蒸分離器的改造,有效解決高污染問題,每年可節約成本700余萬元。