□通訊員 商猛猛 王啟杰
“咱們這套壓風機余熱回收系統每天可提供約300噸60攝氏度的熱水,能夠完全滿足全礦職工使用。一年下來就能節約600噸標煤,相當于節省了23萬元。”
11月3日,當筆者來到車集煤礦無人值守壓風機房時,機電一隊職工謝廣輝正在對設備進行巡檢。他對這一項目改造帶來的好處贊不絕口。
而在10月份的集團公司煤炭板塊優秀節能項目現場交流會上,該礦以空壓機余熱回收系統為代表的10余項節能減排項目得到了集團公司的認可和與會兄弟單位的好評。作為多個項目改造的直接參與者,謝廣輝也頗為自豪。
“這幾臺大型設備就是大功率壓風機,功率均在200千瓦以上,設備運行過程中將產生大量熱能。以前都是直接排到大氣中,損失可真不少。現在好了,一點都不浪費。”
據他介紹,在該項目改造之初,該礦從成本節約的角度出發,創新利用“合同能源管理”的方式,與洛陽恒生節能環保設備有限公司合作建設了空壓機余熱回收項目,以節省的能源費用來支付節能項目全部成本。預計3年即可收回投資。
與壓風機相隔不到100米便是高聳的井架,飛轉的天輪是煤礦最為顯著的標志。在這里,全國勞動模范、技能大師游弋主導的主井鋼絲繩自動除塵裝置正在發揮作用。
“主井筒中的煤塵和水汽伴隨運轉的鋼絲繩進入提升機房,不僅增加了平時的維護量,也對周邊的環境造成污染,通過這項簡單的改造,每年可節約電能12萬千瓦時,直接節約電費9.6萬元。”絞車房司機孫冠軍介紹說,如今職工們都積極想辦法、出點子,類似這樣的改造項目還有許多。
沿著后場地一路向東,不久便聽到機械轟鳴,托輥飛轉,眼前正是車集煤礦的矸石山。與以往的絞車運輸系統的忙碌景象不同,井下的矸石正通過皮帶井然有序地運輸到矸石山頂。這在永煤公司本部礦井是第一家。
“以前工作強度大,而且操作十分復雜,現在好了,你看我只要輕輕一點按鈕就能夠將皮帶機啟動,再操作翻矸,就能夠輕松將矸石運送到山上去!”張世杰是該礦運輸隊專門負責矸石山軌道運輸的絞車司機,今年,他被轉到新的崗位——皮帶集控操作司機,以前同班的同事中,也有6人轉崗到其他崗位。
面對全新的設備,張世杰告訴筆者,以前每個班需要3名崗位司機,現在他一個人就可以通過集控完成全部操作。
“原來兩分鐘最多能運矸3車,現在最快能夠達到兩分鐘15車,效率提高了5倍。”正在此地進行安全隱患檢查的運輸隊副隊長魏大慶告訴筆者,“除了效率提升外,該系統的改造還避免了以往軌道提升過程中車輪、鋼絲繩、道路問題所帶來的安全隱患。”
多角度立體式主電機降溫裝置、多級運輸設備可視化集控系統……一路走來,礦區的節能風景線讓人應接不暇。筆者在該礦生產科了解到,第三季度,該礦推廣各類節能成果26項,項目總投資175萬元,推廣后累計產生價值823萬元。