由于液壓支護的支撐力調整方便、支撐可靠、自動化程度高,支柱可回收,并可反復使用,使得目前井下工作面等的頂板支護主要采用液壓支護。而液壓支護必須要有可靠的乳化液泵站提供專門的高壓乳化液,使支架和支柱實現升降推移,進行安全快速支護。只要是井下開采就離不開頂板支護,為了能隨時提供高壓乳化液,在井下生產中,乳化液泵站一般是長期不停機工作,沒有有電氣自動控制的乳化液泵站便存在一些問題進行的節能改造。
主要創新點:乳化液泵站是長時間工作制,而實際液壓支柱的注液時間卻很短,相對長時開機來講,其使用頻率和利用率較低,浪費了大量電能;乳化液泵站在運行中,雖有自動卸荷閥,但始終存在較大的負荷,電機一直帶載運行,大大縮短了泵的使用壽命,增大了設備的維護量;系統沒有電氣控制設備,自動化水平低,不能進行故障報警。
根據以上情況,提出了對乳化液泵站的技術改造,盡量少改動原有的乳化液泵站,以縮短改造周期,節省投資。
為了方便現有乳化液泵站的技術改造,盡量少改動原有的乳化液泵站,以縮短改造周期,節省投資為此針對乳化液泵站做如下改造:如上圖
在原手動卸荷閥并聯一防爆電磁二位二通卸荷閥,以實現起動過程的自動控制;在主供液管并聯一壓力傳感器,根據壓力信號進行自動控制和智能決策;在郵箱上增設一液位傳感器,以實現乳化液泵吸空保護和預報。
改造后的乳化液泵站液壓系統如b所示,可知在液壓系統上,這種技術改造是比較簡單和方便的。
效果評價:節省了大量的電能;大大延長泵的使用壽命,減少設備維護費用;可實現泄露和泵吸空預報,節省資源,減少污染;實現乳化液泵站的自動化檢測和控制,提高自動化水平;提高供液效果,使設備更可靠、更安全。(鶴煤公司生產技術部)