3月23日,筆者從新鄉園區生產調度中心了解到,該園區當日粗甲醇產量達到1304.63噸,日產能首次突破1300噸大關,產能釋放率進一步提升。
自復產以來,新鄉園區面臨多重壓力,尤其是復雜多變的疫情防控形勢,為煤炭物流運輸帶來了困難,原輔材料供給難度加大。該園區全體干部職工上下一心、砥礪前行,在積極做好疫情防控的同時,認真組織安全生產,做到“疫情防控、安全生產”兩不誤。
為保證甲醇裝置高質量運行,該園區領導以生產調度為中心,積極協調、主動作為、多措并舉,取得了良好佳績。
一是結合鍋爐運行經驗,該園區制訂操作性強的防堵煤措施,保障鍋爐用煤和全廠熱力管網的穩定,并試燒中硫煤,降低鍋爐運行成本。
二是根據氣化爐入爐煤種,該園區及時調整生產運行負荷,對生產工藝進行再優化,最大限度地提升冷煤氣效率。在控制濾餅殘碳方面,既調整入爐煤灰分在8%~12%這一最佳區間,又提升氧煤比,維持較高的操作溫度,兼顧掛渣的同時確保濾餅殘碳長期低于25%,實現了總碳轉化率高于90%。
三是嚴格按照集團公司要求,對工藝指標報警、設備參數報警、重大危險源報警以及GDS報警進行全方位、全過程管控。通過梳理調整工藝指標、排查消除設備隱患、推進裝置消缺消漏,將各項指標管控在合理范圍,基本實現超45分鐘零報警的目標。
四是加強隨機事件管控,最大限度地減少非計劃停車次數,提高裝置運行效率,有力保障了甲醇裝置的安全穩定長周期運行。