黨的二十大報告指出:“深入推進能源革命,加強煤炭清潔高效利用。”
投用2套TDS智能選矸系統,并啟動第3套;推動2處選煤廠的選煤工藝從跳汰升級為重介;對4套煤泥處理系統進行改造……今年以來,永煤公司認真貫徹落實黨的二十大精神,對標綠色發展目標任務,圍繞“做強煤炭主業”,深耕“精煤戰略”,以洗選工藝升級促進產品結構升級,推動煤炭清潔高效生產水平邁上新臺階。
裝備升級,把好源頭
通過“X射線+圖像識別”雙重檢測,精準甄別煤矸,塊煤通過智能噴吹系統后被噴出,輕松實現煤矸自動分離……這是4月3日永煤新橋煤礦TDS智能選矸系統運行場景,也是永煤公司強化源頭治理,提升入洗煤質、提高洗選效率的一個縮影。
原煤進入洗選程序后的第一道關口就是選矸,以往采用的人工選矸方式,又稱手選,不僅勞動強度大,而且分選效率和精度低。
為實現多洗煤、少洗矸、綠色洗選目標,永煤公司積極探索人工智能、大數據等先進技術與煤炭行業的深度融合,推廣應用智能選矸系統,降低進入選煤系統的矸石量,減少選煤系統運行成本,為提高洗選效率和產品產率釋放更大空間。
據了解,在車集煤礦和新橋煤礦投用的智能選矸系統,工作效率提升3倍以上,商品煤回收率提高3個百分點,且具有操作簡單、維護方便、耐惡劣環境、運行成本低等優點。
同時,永煤公司在城郊煤礦上馬了第3套智能選矸系統,計劃今年10月份開工。
工藝升級,提高產出
脫泥后的原煤在重介旋流器中細分為精煤、中煤和矸石,經過弧形篩、直線振動篩脫介脫水……4月2日,車集煤礦選煤廠重介洗選系統平穩高效運行。
與傳統的跳汰選煤工藝相比,重介選煤工藝具有煤質適應性強、分選效率高、入洗粒度寬、生產密度調節范圍寬等優點,能夠有效提升煤質,提高精煤回收率。
據統計,車集煤礦于2021年底完成重介工藝改造后,綜合精煤產率相對于跳汰工藝提高4.17%,每年多創造效益2100余萬元。
為徹底解決跳汰選煤工藝存在的分選精度低、精煤損失率高、自動化程度低、對環境污染大等問題,保證產品質量穩定,永煤公司不斷升級選煤工藝,啟動陳四樓煤礦、新橋煤礦重介改造項目,并將陳四樓煤礦重介改造項目作為2023年度15項重點推進項目之一,該項目投產后每年處理能力可達360萬噸。
產品升級,綠色環保
以裝備、工藝升級為基礎,永煤公司于2022年9月開始試點實施原煤全入洗生產模式。
原煤全入洗,意味著礦井所生產原煤都要進入洗選環節,在提升煤炭利用價值的同時,洗選作業產生的大量廢水需要處理。
為將清潔高效貫穿于煤炭洗選生產全過程,永煤公司強力推進順和煤礦煤泥處理系統擴容、永錦能源濕煤泥降水改造等項目,提高煤泥水處理能力,提升原煤洗選效能,堅定不移地走綠色低碳循環發展之路。
得益于裝備、工藝的升級革新,永煤公司不斷延伸煤炭產品產業鏈,實現中塊、小塊、粒煤、末精煤等產品生產的便捷切換。“我們根據市場行情變化,靈活調整煤炭產品結構種類,生產適銷對路產品,最大限度提質增效。”車集煤礦選煤廠負責人介紹。
與此同時,永煤公司不斷優化生產工藝和操作程序,最大限度回收副產品和矸石中的中煤,確保“吃干榨凈”。一季度,本部礦井浮選精煤回收率增加3%,煤泥發熱量同比降低540cal/g左右。